摘要: 在高溫、中壓、易燃易爆介質反應釜中采用(yòng)磁(cí)力(lì)密封(fēng)技術與采用填料密封、機械(xiè)密封(fēng)技術相比(bǐ)具有操作簡便、無泄漏、維修簡便、降低維修費用、節能降(jiàng)耗(hào)、安全可靠、綜合效益好等優點,可在老化工裝置及新(xīn)建化工裝置上廣泛應用(yòng)。
關(guān)鍵詞: 介質 密封(fēng) 泄漏 磁力 生產(chǎn)裝置能力
2,6—二乙基苯胺、甲乙基苯胺製備反(fǎn)應的工藝狀況是:反應壓力3.6Mpa左右,反應(yīng)溫度200~260℃,反(fǎn)應介(jiè)質(zhì)是苯胺或鄰甲苯胺(àn)和(hé)鋁粉反應,易燃易爆。我公司原來采用填料密封反應釜,反應後卸壓放掉氫氣,用高溫多級泵輸送至反應器。以下是工藝(yì)流程圖:
一.以上工藝流程,存在以下幾個問題:
1.填料密封反應釜密封效果不好,易泄漏,不但造成苯胺等蒸汽泄漏,浪費原材料,而且易燃易爆氣體泄漏危及安全生產。
2.由於製備反應結束後溫度仍大於260℃,而高(gāo)溫多(duō)級泵許用溫度範圍要求小(xiǎo)於180℃,所以必須降溫至180℃,才能啟動泵輸送,這樣,不但要用冷卻水冷卻導熱油,再冷卻物料溫度,增(zēng)加了熱耗,而且,也增加了每(měi)釜生產時間約2小時左右。
3.冷卻後(hòu)在高溫多級泵輸(shū)送過程中,由於(yú)物料中存在鋁粉多,原采用反(fǎn)應釜底部出料,所以經常(cháng)容易堵塞底閥,經常反衝、拆清閥門,即影(yǐng)響生(shēng)產(chǎn)又容易損傷多級泵(bèng)葉輪(lún)及機械密封。
由於是間斷輸送物料,容易造成機械密封泄漏、影響(xiǎng)生產、造成環境汙染,維(wéi)修工工作(zuò)量相當大,平均一星期(qī)檢(jiǎn)修一次,特別(bié)是經常發生中班、零點班維修工加班加(jiā)點,才能維持生產,維修工作環境惡劣,氣味撲鼻,造成頭(tóu)昏頭疼,而且維修(xiū)備品配件費用高。
4.輸送(sòng)至反應釜後,由於介質溫度從(cóng)260℃已降至180℃,在反(fǎn)應釜中,又要用導熱油加溫至260℃以上(shàng)才能反應,每(měi)釜需多供熱量10萬大卡。
5.由於原工藝(yì)從製備釜(fǔ)出料,部分未反應鋁粉夾帶至泵,使泵無法工作,所以在進泵前增加了進料過濾器,平均每月需清洗一次過濾器。
二.由於存在以上諸多缺(quē)陷,現采用磁(cí)力密封製備釜、帶壓、輸送至(zhì)反應器。
工藝流(liú)程如下:
此工藝有以下優點:
1.製備反應釜時由於磁力密封無泄漏,保證了安全生產,減少了物料的泄(xiè)漏浪費。
2.由於無泄漏可控製反應壓力3~3.5Mpa下反應(yīng)提高了製備效(xiào)果,縮短了製備反應時間。
3.采用插入管輸送,不存在製(zhì)備釜(fǔ)底部堵塞及鋁粉帶入問題。
4.由於利用(yòng)壓差輸送,取消了高溫(wēn)多級泵,節省了電,特別是解放了維修工、減(jiǎn)少了艱苦的維修工作,節省了昂貴的備(bèi)品配件的費用。
5.輸送至反應(yīng)釜由於不用泵也不需降溫,直接260℃輸送至反應釜,節約了每釜加熱量(liàng)10萬大卡(kǎ),節約了2小時生產時間(jiān),提高了生產能力。
三(sān).使用磁力密封注意事項:
1.磁力釜用密封,使動密封轉變為靜密封,需全封閉密封(fēng)結構,磁力采(cǎi)用稀土結(jié)構鋼,穩定性好,不易退磁,使用壽命長。但(dàn)要注意在運轉過程中,隔離套內的內磁轉子不斷攪動介(jiè)質(zhì),加之渦流等因素,導致隔離套(tào)溫度上升,一(yī)般(bān)在超過200℃時,會造成磁力性材料的嚴重退磁而(ér)失效。因此,結構上采用夾(jiá)套冷卻裝置,來防止(zhǐ)水汙結垢堵塞水道,一般采用去離子水(shuǐ)冷卻,並有明顯溢流裝置,以防斷水,使溫度(dù)升(shēng)高失去磁性。
2.磁力密封帶動攪拌器(qì),在聯軸器上有一對軸承在釜內,所以必須重視該軸承(一般為滾動軸承)的潤(rùn)滑,在高溫下采用高溫潤滑脂,並(bìng)采用耐高溫耐腐蝕的填料(一般采用柔(róu)性石墨(mò)),以保證軸承潤滑,一般情況每半年檢修檢查一(yī)次。
3.磁力聯軸器在安裝過程(chéng)中,應避免磁(cí)轉子與其他金(jīn)屬件的劇烈(liè)碰撞以(yǐ)免損(sǔn)傷磁轉子而影響其傳(chuán)遞力矩。
4.組裝時注意內、外磁轉子和隔離(lí)套的同心度,不(bú)允許有接觸磨擦。
5.磁力傳動是恒(héng)力矩傳動,因此在啟動運轉中不應有過載,並應低負荷(hé)起動(dòng)。
6.運轉中隔離套與內磁轉子間應充滿介(jiè)質並循環,否則會迅速升溫,出現滑脫現象,應立即停車,避免(miǎn)磁能轉變為(wéi)熱能而使磁(cí)轉子升溫而(ér)退磁失效(xiào)。
四.效果和(hé)效益
一年多的實(shí)際運轉,效益和效果明顯,使得操作簡便,節能降耗,減少了維修工作量及工作難度,減去了兩台設備及其(qí)備品備件(jiàn)費用,贏得了生產時間,提高(gāo)了生產(chǎn)裝置(zhì)能力,杜絕了泄漏,減少了物料損失,保證安全,獲得了較大的(de)綜合效益。
1.操作上(shàng)減(jiǎn)少了啟動泵等步驟,使操(cāo)作更簡便可靠。
2.在維修上可減少兩個維(wéi)修工,每年節約四萬(wàn)元左右。
3.節省兩台設備及備品配件修理費每年節約五萬元左右。
4.每釜生產時間節約約兩小時,提高生產裝置能力約10%。
5.減少氫氣、苯胺氣體泄漏損失,確保了安全生產。
6.該裝置投資5.5萬元,約三個月可收回投資,年綜合效益約30餘萬元。
五.推廣(guǎng)及應(yīng)用
釜用機械密封存在價格高,維修頻繁(fán),維(wéi)修費(fèi)用高及維修難度大等缺點。磁力密封反(fǎn)應釜及(jí)類(lèi)似我公司生產工藝(yì)裝置可廣泛采用此工藝流程,比釜用機械密封有很大的優越性,磁力密封應該是老化工裝置改造及新建化工裝置的首選技術。
關(guān)鍵詞: 介質 密封(fēng) 泄漏 磁力 生產(chǎn)裝置能力
2,6—二乙基苯胺、甲乙基苯胺製備反(fǎn)應的工藝狀況是:反應壓力3.6Mpa左右,反應(yīng)溫度200~260℃,反(fǎn)應介(jiè)質(zhì)是苯胺或鄰甲苯胺(àn)和(hé)鋁粉反應,易燃易爆。我公司原來采用填料密封反應釜,反應後卸壓放掉氫氣,用高溫多級泵輸送至反應器。以下是工藝(yì)流程圖:
一.以上工藝流程,存在以下幾個問題:
1.填料密封反應釜密封效果不好,易泄漏,不但造成苯胺等蒸汽泄漏,浪費原材料,而且易燃易爆氣體泄漏危及安全生產。
2.由於製備反應結束後溫度仍大於260℃,而高(gāo)溫多(duō)級泵許用溫度範圍要求小(xiǎo)於180℃,所以必須降溫至180℃,才能啟動泵輸送,這樣,不但要用冷卻水冷卻導熱油,再冷卻物料溫度,增(zēng)加了熱耗,而且,也增加了每(měi)釜生產時間約2小時左右。
3.冷卻後(hòu)在高溫多級泵輸(shū)送過程中,由於(yú)物料中存在鋁粉多,原采用反(fǎn)應釜底部出料,所以經常(cháng)容易堵塞底閥,經常反衝、拆清閥門,即影(yǐng)響生(shēng)產(chǎn)又容易損傷多級泵(bèng)葉輪(lún)及機械密封。
由於是間斷輸送物料,容易造成機械密封泄漏、影響(xiǎng)生產、造成環境汙染,維(wéi)修工工作(zuò)量相當大,平均一星期(qī)檢(jiǎn)修一次,特別(bié)是經常發生中班、零點班維修工加班加(jiā)點,才能維持生產,維修工作環境惡劣,氣味撲鼻,造成頭(tóu)昏頭疼,而且維修(xiū)備品配件費用高。
4.輸送(sòng)至反應釜後,由於介質溫度從(cóng)260℃已降至180℃,在反(fǎn)應釜中,又要用導熱油加溫至260℃以上(shàng)才能反應,每(měi)釜需多供熱量10萬大卡。
5.由於原工藝(yì)從製備釜(fǔ)出料,部分未反應鋁粉夾帶至泵,使泵無法工作,所以在進泵前增加了進料過濾器,平均每月需清洗一次過濾器。
二.由於存在以上諸多缺(quē)陷,現采用磁(cí)力密封製備釜、帶壓、輸送至(zhì)反應器。
工藝流(liú)程如下:
此工藝有以下優點:
1.製備反應釜時由於磁力密封無泄漏,保證了安全生產,減少了物料的泄(xiè)漏浪費。
2.由於無泄漏可控製反應壓力3~3.5Mpa下反應(yīng)提高了製備效(xiào)果,縮短了製備反應時間。
3.采用插入管輸送,不存在製(zhì)備釜(fǔ)底部堵塞及鋁粉帶入問題。
4.由於利用(yòng)壓差輸送,取消了高溫(wēn)多級泵,節省了電,特別是解放了維修工、減(jiǎn)少了艱苦的維修工作,節省了昂貴的備(bèi)品配件的費用。
5.輸送至反應(yīng)釜由於不用泵也不需降溫,直接260℃輸送至反應釜,節約了每釜加熱量(liàng)10萬大卡(kǎ),節約了2小時生產時間(jiān),提高了生產能力。
三(sān).使用磁力密封注意事項:
1.磁力釜用密封,使動密封轉變為靜密封,需全封閉密封(fēng)結構,磁力采(cǎi)用稀土結(jié)構鋼,穩定性好,不易退磁,使用壽命長。但(dàn)要注意在運轉過程中,隔離套內的內磁轉子不斷攪動介(jiè)質(zhì),加之渦流等因素,導致隔離套(tào)溫度上升,一(yī)般(bān)在超過200℃時,會造成磁力性材料的嚴重退磁而(ér)失效。因此,結構上采用夾(jiá)套冷卻裝置,來防止(zhǐ)水汙結垢堵塞水道,一般采用去離子水(shuǐ)冷卻,並有明顯溢流裝置,以防斷水,使溫度(dù)升(shēng)高失去磁性。
2.磁力密封帶動攪拌器(qì),在聯軸器上有一對軸承在釜內,所以必須重視該軸承(一般為滾動軸承)的潤(rùn)滑,在高溫下采用高溫潤滑脂,並(bìng)采用耐高溫耐腐蝕的填料(一般采用柔(róu)性石墨(mò)),以保證軸承潤滑,一般情況每半年檢修檢查一(yī)次。
3.磁力聯軸器在安裝過程(chéng)中,應避免磁(cí)轉子與其他金(jīn)屬件的劇烈(liè)碰撞以(yǐ)免損(sǔn)傷磁轉子而影響其傳(chuán)遞力矩。
4.組裝時注意內、外磁轉子和隔離(lí)套的同心度,不(bú)允許有接觸磨擦。
5.磁力傳動是恒(héng)力矩傳動,因此在啟動運轉中不應有過載,並應低負荷(hé)起動(dòng)。
6.運轉中隔離套與內磁轉子間應充滿介(jiè)質並循環,否則會迅速升溫,出現滑脫現象,應立即停車,避免(miǎn)磁能轉變為(wéi)熱能而使磁(cí)轉子升溫而(ér)退磁失效(xiào)。
四.效果和(hé)效益
一年多的實(shí)際運轉,效益和效果明顯,使得操作簡便,節能降耗,減少了維修工作量及工作難度,減去了兩台設備及其(qí)備品備件(jiàn)費用,贏得了生產時間,提高(gāo)了生產(chǎn)裝置(zhì)能力,杜絕了泄漏,減少了物料損失,保證安全,獲得了較大的(de)綜合效益。
1.操作上(shàng)減(jiǎn)少了啟動泵等步驟,使操(cāo)作更簡便可靠。
2.在維修上可減少兩個維(wéi)修工,每年節約四萬(wàn)元左右。
3.節省兩台設備及備品配件修理費每年節約五萬元左右。
4.每釜生產時間節約約兩小時,提高生產裝置能力約10%。
5.減少氫氣、苯胺氣體泄漏損失,確保了安全生產。
6.該裝置投資5.5萬元,約三個月可收回投資,年綜合效益約30餘萬元。
五.推廣(guǎng)及應(yīng)用
釜用機械密封存在價格高,維修頻繁(fán),維(wéi)修費(fèi)用高及維修難度大等缺點。磁力密封反(fǎn)應釜及(jí)類(lèi)似我公司生產工藝(yì)裝置可廣泛采用此工藝流程,比釜用機械密封有很大的優越性,磁力密封應該是老化工裝置改造及新建化工裝置的首選技術。